[ 徐小華, 2017-08-31 ]
對于公司來說,能耗管控工作是保證經濟效益的關鍵指標。隨著時間的推移,設備腐蝕嚴重、檢修費用增多、原料消耗居高,經濟效益下滑,也是公司經濟發展所面臨的巨大挑戰。公司審時度勢根據現存的問題,提出下半年度各分廠能耗、機物料消耗的新要求,并組織召開公司與分廠一對一的專項研討會。在會上分廠就上半年度能耗作了分析、總結,同時,對下半年度分廠節能方面做出剖析。
針對公司提出的節能降耗要求,硝基氯苯廠除嚴格貫徹執行,積極組織員工參與外,還以工藝操作控制為基礎,能源消耗、設備運行為內容,制定了專項節能降耗考核方案,把節能降耗工作落實到了實處。 同時對于未按規定執行的給予相應的經濟考核。具體有以下幾個方面:
第一,對傳統的氯苯儲罐噴淋降溫工藝進行技改,減少生產水量消耗。氯苯在溫度高于28℃時,會出現閃爆現象,所以在夏日溫度較高時,會采用噴淋水降溫、冷卻,以達到安全存儲的目的。分廠根據公司的要求,推陳出新,采用儲罐頂部保溫隔熱等措施,將儲罐溫度控制在28℃以下,達到國家氯苯存儲的溫度要求,節約了水資源。
第二,制定間歇性設備運行錯峰用電的管理方案,加強現場設備管控。根據國網寧電對電力峰平谷時段價格的劃分說明,分廠制定內部間歇性設備運行時間,減少設備在峰值時段的運行時間和頻次。對結晶器無料可進時,及時聯系現場停用循環水泵,避免機泵空轉運行。硝化、精餾崗位根據工藝要求,積極調配、減少機泵在峰值時段的運行,有效的節約用電量。
第三,對分廠內的浴室使用采取集中管理,統一開放時間。結合分廠的生產實際情況,公司對我廠配備了浴室。之前在使用時疏于管理,存在水資源浪費現象,針對這一現象,分廠加強了浴室管理,對開放和關門時間作了相應的規定,杜絕外來人員洗浴,有效的節約了用水量。
節能降耗是提高經濟效益的一個有效手段,需要我們共同去努力,加強內部管控,強化員工的節能意識,爭取在節能降耗方面取得更大的突破,為實現公司2017年各項目標貢獻自己的一份力量。